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深地“绣花”:金海采油厂攻克技术瓶颈,让老油田小井眼重焕生机

在地下数千米的深处,当油气通道缩减到仅有5英寸(约12.7厘米)时,任何一丝微小的波动都可能引发一场“灾难”。对于石油工

在地下数千米的深处,当油气通道缩减到仅有5英寸(约12.7厘米)时,任何一丝微小的波动都可能引发一场“灾难”。对于石油工人来说,这不仅是物理空间上的局促,更是技术上的“无人区”。

在这个被称为“小井眼”的方寸之地,出砂问题就像是卡在喉咙里的鱼刺,让无数高产井陷入沉寂。而就在近期,辽河油田金海采油厂传出捷报:一口曾经深受出砂困扰的“难题井”,不仅成功摆脱了枷锁,更实现了产量的稳定跨越。这背后,是一场关于技术极限的深度突围。

01 “指尖”上的博弈:5寸井眼的防砂困局

洼38-39-K033CH井,这口位于辽河油田金海采油厂的水平井,曾是技术人员眼中的“硬骨头”。它的特殊之处在于采用了5寸套管。在石油钻采领域,5寸套管意味着典型的“小井眼”规格。相比于常规井眼,它的环空间隙极小,就像是在一根细长的吸管里又要套入精密的过滤装置,还要保证高粘度的原油能顺畅通过。

长期以来,这口井饱受出砂之苦。地层砂伴随着原油涌入井筒,不仅磨损抽油泵,更会直接淤堵产层。对于这种小井眼水平井,常规的防砂工艺往往显得“笨重”且力不从心。由于环空间隙太小,充填摩阻极大,砂浆在输送过程中极易脱水,导致充填不均或直接“砂堵”。

这种技术尴尬曾一度让该井的产能释放受到极大制约。如果不解决防砂问题,这口井就像是一个怀揣宝藏却打不开门的仓库。如何在“指尖大小”的作业空间内,既能挡住细小的泥砂,又能让原油源源不断地流出?这成为了辽河油田技术团队必须攻克的堡垒。

02 协同攻关:创新工艺填补“技术空白”

面对这一瓶颈,2025年12月,金海采油厂没有孤军奋战,而是联合辽河油田采油研究院成立了专项技术团队。这场跨部门的协作,旨在针对小井眼水平井开发出一套“量身定制”的方案。团队成员深知,这不是简单的经验复制,而是一场从零到一的创新。

技术团队开启了长达数周的“闭关”模式。他们通过精细的数值模拟,模拟了砂浆在极小环空中的流动形态,反复计算每一磅压力下的摩阻变化。最终,一套全新的“小井眼专用管柱+顶部充填”一体化工艺方案浮出水面。这套方案的核心在于“精准”二字:定制适配5寸井眼的专用管柱,将核心工具的尺寸压缩到极致,同时保持足够的机械强度。

更为关键的是,团队首次引入了“顶部充填”技术。传统的充填方式在小环空中容易出现挟砂能力不足的问题,而顶部充填则像是在精密仪器中进行定向灌浆,有效解决了砂浆易脱水、充填不实等顽疾。这一工艺的成功研发,标志着辽河油田在小井眼水平井高效防砂领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越,填补了该类井型的技术空白。

03 实时监控:作业现场的“极限操盘”

方案论证再完美,最终也要通过实践的检验。3月5日,在洼38-39-K033CH井的作业现场,气氛紧凑而有序。这不仅是一次普通的施工作业,更是一场对全流程管控能力的极限考验。技术团队全神贯注地盯着屏幕上的压力曲线,因为在小井眼中,哪怕是0.5兆帕的压力波动,都预示着井下情况的剧变。

在管柱下入、封隔器坐封、砾石充填等关键环节,团队实施了精细化管控。他们不仅要确保几十根精密管柱准确无误地对接,还要在充填过程中根据实时监测到的压力反馈,动态调整砂比与泵注排量。这种操作就像是在行驶的高速列车上进行微雕,容不得半点马虎。

随着最后一车砾石顺利泵入,压力曲线稳稳定格,充填过程平稳高效。监测数据显示,充填质量完全达标。截至2月底的试运行数据显示,该井最高日产油量一度达到3.6吨。更令人欣喜的是,在应用该工艺后,该井已彻底告别了频繁出砂的噩梦,日产油量稳定在2.2吨,防砂效果与产能提升均远超预期。

这场胜仗的意义远不止于一口井的复产。它证明了通过技术集成与自主创新,即使是开发难度极大、看似“无利可图”的小井眼老井,也能通过精准医疗般的“手术”焕发第二春。对于正处于稳产攻坚阶段的辽河油田而言,这一技术的成功应用,无疑为后续同类井型的低成本、高效开发积累了宝贵的“金钥匙”。在深地探测与资源压榨的征途中,中国石油人再次用智慧在方寸之间书写了大文章。